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来源:吉林日报收集编辑:吉林日报
近日,记者从首钢通钢公司获悉,炼钢事业部依靠自身力量,自营设计、安装完成4号连铸机塞棒自动控制项目,实现自动浇钢,节省费用56万元。
针对连铸作业区提出的4号连铸机采用手动控制浇注,容易导致生产事故发生这一问题,维检作业区主动挑起了大梁,从前期问题的跟踪分析,到方案制定、图纸设计,再到备件准备,为完成4号连铸机塞棒自动控制项目奠定了坚实基础。
在改造过程中,需要重新铺设大量的电缆线,新、旧电缆相搭接,增加了铺设难度。维护人员通过现场勘测确定最佳路线,重新设置增加电缆线槽进行防护。铺设时,几名个子小巧的维护人员全都钻到地板底下,在狭小的作业空间内,顺利将电缆线铺设到塞棒自动控制柜。一个月内,维护人员分别在浇注平台与配电室间、电缸信号反馈、操作控制等四个区域,共计铺设电缆线总长3000米。
据介绍,4号连铸机浇注平台共有8组操作箱,每个铸流配有一组。新、旧箱更换,要经过现场穿线、校线、接线、配电室调试等十道工序,重新校对近30个信号。这就需要维护人员通力配合,没有多年的工作经验,超强的责任心以及严谨的工作态度是完成不好这项工作的。
目前,4号连铸机塞棒自动控制系统上线使用后,既减轻了浇钢工的劳动强度,提高了生产稳定性,又提升了连铸机产量和质量。成坯率由94.88%提升至97.68%,连浇炉数由11.18炉/浇次增加至18.06炉/浇次,减少浇钢工4人。
作者:吉林日报全媒体记者 聂芳芳