文、图/羊城晚报全媒体记者 张文 通讯员 陈立新 黄宝华
6月15日记者从广东韶钢松山股份有限公司(简称韶钢)获悉,韶钢深入贯彻落实宝武集团“三降本两增效”工作要求,炼钢厂实现转炉工序能耗-30.49kgce/t(即千克标准煤/吨),其中一炼钢工序-30.24kgce/t、二炼钢工序-30.28kgce/t。企业相关负责人表示,这也是韶钢连续两个月实现-30kgce/t的行业标杆水平,为降本增效打下了坚实基础。
据介绍,转炉炼钢是一个复杂的物理化学过程,一方面消耗能源,同时在冶炼过程中也会产生煤气、蒸汽等能量,可将其回收再利用。将消耗、回收能量都折合成标准煤进行计算与比较,消耗能量小于回收能量时,转炉工序能耗为负数,称为负能炼钢,数值越低越好。-10kgce/t是转炉工序能耗行业基准水平,-30kgce/t是转炉工序能耗行业标杆水平。
韶钢炼钢厂通过采用新技术系统集成,完成了二炼钢工序LT煤气回收系统和一炼钢工序蒸汽回收改造,提高煤气、蒸汽回收的数量与质量,同时开展各项绿色节能减排改造,通过增加回收量、减少消耗量,努力达到转炉工序能耗行业标杆水平。
今年以来,韶钢炼钢厂瞄准“国内一流、行业领先”的目标,紧盯转炉工序能耗-30kgce/t的行业标杆水平,精细转炉煤气回收、蒸汽回收、节电、降低氧耗等,深挖降成本潜力。
今年4月份,炼钢厂转炉工序能耗-30.35kgce/t,首次全厂达到行业标杆水平。刚刚过去的5月份,炼钢厂认真总结,完善15个降能耗项目,完善日检查日通报、周能耗成本分析、月总结考核机制,在提高转炉煤气回收方面,通过对标行业先进,总结优化操作方法,完善回收条件,提高转炉一次拉碳命中率,严抓转炉降罩管理,做好延时回收操作,持续提高转炉煤气回收量,5月份炼钢一工序煤气回收为136.5m³/t,炼钢二工序煤气回收为142.9m³/t,平均每炉煤气回收时间延长了22.31秒,煤气回收量提高了4.03m³/t。
在提升蒸汽回收方面,韶钢通过提高汽化系统运行压力,减少系统跑冒滴漏,采用纳米气凝胶保温材料减少热量损失,提高蒸汽回收量;对除尘风机,根据冶炼需求的峰平谷设定转速自动控制系统,减少用电浪费;此外,韶钢还通过优化冶炼时氧气的开关时间点、提高一次拉碳命中率、优化炉料结构等,持续降低冶炼氧耗。
来源 | 羊城晚报•羊城派
责编 | 戴灵敏
校对 | 赵丹丹
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