“现在气温回暖,大伙儿还得打起精神来,重点关注大型机组运行状态和反应器运行条件,一定要保持住装置稳产高产势头!”近日,在吉林石化有机合成厂苯乙烯车间,值班长李晓斌一边忙碌,一边嘱咐工友继续齐心协力 “提产攻关”。
今年初,吉林石化有机合成厂急需提高苯乙烯装置产量,但此时装置脱氢单元催化剂运行已至末期,催化剂转化效果及选择性均大幅降低,且个别换热器存在流通量下降现象,为打掉制约装置提高负荷的“拦路虎”,苯乙烯车间员工积极投身到提产攻关活动中。
一开始,车间持续对装置特保特护,优化调整各单元运行参数,总结制定隐患监控方案和监控记录,自查整改问题41项;同时,员工们精细巡检、精心监盘、精准操作要求,使装置负荷平稳提高至310吨/天。然而随着进料量继续增加,各种问题也接踵而至。
1月29日,苯乙烯精馏塔出现波动,压力没有调节余地,塔真空缓慢上涨,如果找不到问题原因及时处理,可能要被迫降负荷,产品质量也将受到影响。
是不是物料含水量太大了?管线内部堵塞了?还是装置后部的问题?车间生产骨干逐一排查现场管线、机组运行等情况,调整塔回流量,降低塔顶温度……
控制室内,赵晓佳手持对讲机,紧盯压缩机入口压力变化。现场,马天伦小心地调整着进密封液阀门。在他对面,副主任马占国密切观察着电流变化。控制室反馈,压缩机入口压力波动,阀门开度大了,他们马上回调阀位。
经反复调整,大家摸索出塔回流、现场压缩机密封液等各运行参数的优化调整位置,精馏塔真空恢复正常状态。
就这样, 在员工们携手努力攻关下,苯乙烯装置已经满负荷稳定运行近一个月,与以前相比,每天增产苯乙烯55吨。“装置负荷越高,能耗越低。我们想办法多生产、稳生产,也就能把能耗降下来,成本降下来。”马天伦说。
来源 | 中工网
记者 | 彭冰
通讯员 | 徐阳 苏志坚
编辑 | 余驰放