在长庆油田有这样一支队伍,他们征战在新区的第一线,将最难啃的硬骨头变成效益规模开发的气田,为新区技术定型写好“说明书”。他们就是长庆油田天然气评价项目部。
这支不到50人的队伍,先后完成了庆阳气田、青石峁气田、米脂气田3个新区块的开发评价;实现了我国首口铝土岩水平井高产开采,创造了鄂尔多斯盆地上古生界勘探开发50多年的新纪录;打开了铝土岩、灰岩等新层系的开发局面,为长庆油田未来发展开辟了新赛道。
早在1969年,位于宁夏的刘庆1井获工业气流,但储层高含水、大断裂、成藏不连片等难题,让青石峁气田成了“看得见却拿不出”的“夹瓤核桃”。半个世纪后,长庆油田再次组织天然气评价精英团队,发扬铁人“学走路就不能怕摔跤,要革新就得大胆尝试”的精神,成功开发了青石峁气田,让宁夏人用上了家门口的天然气。
“想到难,却没想到这么难。”天然气评价项目部经理冯强汉说。这里地下的储层就像蜘蛛网一样,甜点500米范围内布井都有可能直接落空。而我国陆上最大的整装致密气田——苏里格气田,5000米范围内能有效布井,几乎不可能落空。
为了把准气脉,他们花了2年时间,从以前重点针对油藏的三维地震资料中找出气藏资料,不断精细刻画,提高了布井精度。
“每次布井前都要召集地质、工程、钻井的技术人员进行沙盘推演,经过五六次讨论,才确定一两口井的布井方案。”天然气评价项目部宁榆项目组地质副经理聂万才说。就是这样,他们“练就一身硬功夫、真本事”,让现在的青石峁气田核心区域Ⅰ、Ⅱ类井钻遇率从以前的71.4%提高到88%以上,和苏里格气田钻遇率基本持平。
“江经理,李17-26井又漏了。这工艺太难,成本包不住,实在干不了了。”天然气评价项目部工程管理部江磊看着离开的钻井队,一筹莫展。
自从来到青石峁,江磊和他的团队常常要面对各种堵漏问题。青石峁地层大断裂和小裂缝多,易塌漏。同样是打一口直井,其他地方只需要10多天,在青石峁就得两三个月。耽搁一天就是一天的效益,很多钻井队不愿意揽这个“瓷器活”。
“定向井的钻井周期是常规钻井的2.5倍,有的队伍干两个月就放弃了。”江磊急得四处联系队伍。终于,川庆钻探一支技术过硬的队伍迎难而上,以不计代价的劲头,与项目组成员在井上一扎就是3个多月。他们像铁人王进喜首创钻机“整拖搬家”一样,从地震图到随钻资料,每一个细节都不放过,每一米进尺都全程监控,结合实情逐个调整数据,找出解决井漏的最佳方案。
为了堵漏,光泥浆一项就研究了不下4种。“通过上万次试验和配比,我们才找到适合不同井型‘体质’的专属配方,使一次性堵漏成功率从去年的17%提高到现在的78%。”江磊说。
青石峁气田只是长庆油田开辟气田版图的一个点。成立2年来,这个团队天然气评价项目部以科学求实的精神和过硬的作风,在新领域里反复钻研,以大量实测数据为新区新领域定型适用技术,促进难动用资源转化,为长庆气田开发创造着更多可能,让铁人精神代代相传。
来源丨中国石油报
通讯员丨杨洁 刘效杰
记者丨徐佳
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